這家汽車廠是負責電裝零件的硬模制造,其制造方法完全是批量式生產,以500~700個零件為一個批次裝入托盤,用叉車搬運。該廠的經營狀況很不好,是赤字經營,因此希望借助體制變革來改善經營的狀態。于是,該廠開始了“一個流”改善活動。
1、改善前
改善前的加工工藝和流動方法,其主要特征是:
·布局:是將內容相同的工作集中起來的“工作車間型”布局。
·流動方法:以500個~700個零件為單位的批量搬運。
·作業者:只能操作單一工序的單能工。
·機械:有與批量大小相匹配的大型機械若干。
我們再看一下這種情況下模具產品A的基本生產規格數據:人員12名,制造周期3天。這種情況下會產生3天的半成品庫存,工件在各工序之間的移動由專門的搬運工用叉車搬運。在這種制造方式中,問題最大的是大型噴砂機,工廠內所有的零件最終都會集中到這臺噴砂機,造成它周圍的半成品堆積如山。另外,由于是大批量,同時進行噴砂處理,所以在噴砂時工件容易相互碰撞,從而導致出現很多劃傷、打痕的不良品。而為了區分良品和不良品,在噴砂完成后還需要進行檢查,于是又增加了檢查工作。
2、改善后
以產品A為樣板,終止一直以來的“工作車間型”布局,切換成重視產品流程的“流水化”布局;另外,將人工去除毛刺的工序全部終止,改成使用壓機及多軸鉆床的機械作業。通過這些辦法,將人工作業徹底革除。改善流程方法的要點如下:
·布局:采用重視產品流動的“流動化”布局,實行流水線化。
·流動方法:以500個為單位進行批量制造,從壓合到出貨全部采用單個流動。
·作業者:可以操作從壓合到出貨的全部7個工程,成為多能工。
·機械:終止大型噴砂機,開發小型噴砂機,實現嵌入同步化生產。
通過這些改善,結果是:用于模具產品A的人員由12名削減到2名;原來需要3天的周期時間,第一次植入了“反應速度”的生產理念,達到每10秒鐘就能制造出一個產品;半成品庫存由總共10個,7個由噴砂機噴砂,3個由壓機和鉆床處理,最后變成“0”庫存;還有,以前的叉車搬運已經不需要了,因大型噴砂機造成的慢性不良現象也完全消失了。因此,該生產線的改善獲得了成功。然后,該廠進行橫向推廣,一年后經營狀況大幅好轉,賬面扭虧為盈。
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